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山东海化集团,技改创新挖潜 流程再造显效
2012-7-16 23:13:59 来源:中国船舶与海洋工程网信息中心

强化管理降成本,有效,但也有限。接近管理极限后,成本再降的空间就不大了。这时,技改挖潜就成为降本增效的生花妙笔

面对严峻的市场形势,山东海化集团(下称海化集团)管理层审时度势,变,从受经济危机影响、装置开工不足的不利状态里寻找机遇,他们瞄准工艺技术薄弱环节,用精技改投入,再造工艺流程,降本增效的潜能被进一步挖掘出来。

海化集团热电公司目前在运锅炉16台,为防止锅炉在运行中生成钙镁水垢和减少水冷壁管腐蚀,通常要向炉水中加入适量磷酸三钠,这种炉内水处理工况被称为磷酸盐水工况。磷酸盐在水溶液中的溶解度与温度有关,在10℃120℃范围内,随水温的升高溶解度增大,但当水温度继续升高其溶解度反而急剧下降。对于炉水温度达310℃的高温高压锅炉而言,磷酸盐的溶解度是很小的,即使进一步降低磷酸盐在炉水中的浓度,也无法从根本上解决磷酸盐水工况带来的问题。

为此,我们采用Hydro-X锅炉水(一种防垢防腐复合药剂)调节技术替代磷酸盐加药模式,实施后可谓一举多得!在热电分公司锅炉车间,公司生产技术部经理李世强指着改造的锅炉说。

据介绍,从今年211日开始,公司对三电厂3号炉进行了为期33天的Hydro-X锅炉水处理剂替代磷酸盐处理锅炉炉水试验,数据显示,使用新技术后,锅炉实际排污率降幅达2%,节约标准煤250吨,按照年运行8000小时计算,3号锅炉净节约费用200多万元。

此外,通过采用Hydro-X锅炉水调节技术,不仅抑制了汽水共沸,在保证蒸汽品质的前提下,还提高了锅炉水的浓缩倍数,降低了锅炉排污率,提高了锅炉产汽量。

与热电公司紧邻的海化纯碱厂同样尝到了技改的甜头

焦炭是纯碱生产的三大原料之一。目前焦炭市场价格是1460/吨,而白煤是1150/吨,每吨相差300多元。如果用白煤替代焦炭作原料,成本可以大幅度降低。对此,纯碱厂在生产中通过合理调整石灰窑运行工况,优化工艺操作,积极探索配烧白煤工艺管理。目前新、老线共运行19台石灰窑,老线在运8台石灰窑配烧了白煤,工艺指标完全能够满足生产要求。据纯碱厂技术部经理吴化楠介绍,通过改烧白煤,可使吨碱成本降低25/吨,年可降低成本3200万元。

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